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產氣不足是很多客戶會遇到的空壓機常見故障,根據故障現象仔細觀察分析逐一排查很容易找到故障所在。同時注意空壓機的按時保養非常關鍵,尤其定期的閥件保養能有效降低不必要的故障率。防患于未然,保障生產為第一要務!
1.選型過小。
很多用戶剛剛開始不知道自己生產的具體用氣情況,就大約的選型,這時排氣壓力上不來,低于額定的排氣壓力,不能滿足工廠的正常用氣,這時候,可以檢查一下,管路是否有漏氣點,關閉儲氣罐后面的閥門,如果機組能夠很快的升上壓力,開開閥門,壓力很快下降,并最終在一個壓力點上,這是就可以確認,空壓機機組選型過小,機組排氣量小于生產的實際用氣量。解決辦法,增加新的機組,使空壓機的排氣量大于用氣量10-20%最科學。
2.空壓機組使用一段時間后,氣量明顯不夠,壓力上不來,維持在額定用氣的下線位置。
這時候,應該首先檢查是否有新增的用氣設備,如果有新增的用氣設備,用氣量是多少,對比空壓機組看能否滿足要求,如不能,請并上新的空壓機組,增加排氣量。
如果沒有新增用氣設備,排氣量還是不夠,先檢查管路的漏氣情況,如果管路沒有漏氣點,那就是空壓機組本身的問題。
空壓機組的排氣量不足有以下幾個問題點:
1.保養是否及時,空壓機排氣量下降,排除以上可能后,首先看空壓機是否已經保養,保養多久了,如果環境不是很理想,空壓機運行2000小時應檢查空濾是否堵塞,輕者可以用壓縮氣除塵,堵塞嚴重,更換新的空濾。
很多時候,空壓機排氣量下降,沒有什么大的問題,就是客戶疏于保養,空壓機空濾堵塞導致,更換新空濾后,正常使用。
另外,除空濾外,潤滑液和其他濾芯也很關鍵,檢查潤滑液是否在標準范圍之內,如缺少,請適當添加。
2.進氣閥是否全部打開。空壓機排氣量下降,檢查機組,剛剛保養,排除三濾和油品問題,這是首先檢查空壓機進氣閥,拆下進氣軟管,開啟空壓機,觀看進氣閥的開口度是否正常。進氣閥理論設計使用壽命是動作10萬次,因每個廠家使用品牌批次不同,質量也有所差異,所以進氣閥出現故障可能肯導致機組排氣量下降。
如果空壓機加載時進氣閥不能全部打開,可以斷定,排氣量下降是進氣閥故障,應拆下檢修或是更換。
3.電機故障,以上排除進氣閥故障后,機組排氣量仍然沒有改變,應考慮電機是否有故障,由于電機線圈中發生局部的短路,或是軸承磨損,電機軸磨損,導致電機轉速低于額定轉速,使空壓機排氣量下降,應檢修電機線圈,軸承等,修復后測試空壓機排氣量。
4.環境改變,導致排氣量下降。以前在內陸地區使用,因工廠在西北地區建廠,空壓機跟隨其他設備一起到新廠使用,海拔升高,環境變的潮濕,這些都可能導致機組排氣量下降。
5.海拔越高,空氣越稀薄,單位時間內產氣量越小,空氣中水分過大,壓縮空氣中含有大量水分,在后部處理中,水蒸氣析出,導致排氣量減小。
以上就螺桿空壓機排氣量減小做簡單分析,當然,空壓機排氣量不足的問題,還有很多方面。
補充:排除空壓機的外在因素的情況下(如:管道漏氣、增加了用氣設備等)。空壓機故障導致產氣不足故障排除方法:
首先考慮是否正常進行保養了,如果沒有正常保養。先檢查空濾是否堵塞,再排查進氣閥是否完全打開。并檢查進氣閥處內壓泄壓管是否有一只排氣的聲音,也有因為一直泄壓導致產氣不足。還有一個方法判斷空氣是否足量的進入主機就是:觀察加載時和卸載時的電機電流進而判斷電機是否滿載,電流正常的話就是產氣正常問題基本在管路上。如果電流不正常就要多方面考慮故障所在。歡迎電話咨詢我司技術人員,鑫磊拓遠專業團隊為您解決各種疑難雜癥。
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